A、氣液分離器蒸煮時(shí)蒸氣加得太多
B、氣液分離器放料太快,分離器空
C、蒸發(fā)一段回流補(bǔ)水太多
D、氣液分離器頂部至三效蒸發(fā)塔氣相管堵
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A、一次水
B、工藝水
C、工藝?yán)淠?br />
D、稀己水
A、穩(wěn)定離交進(jìn)料濃度
B、平衡離交進(jìn)料緩沖槽液位
C、穩(wěn)定離交進(jìn)料溫度
D、清洗回流管線
A、仍保持原有液位
B、液位持續(xù)下降
C、液位下降,一段時(shí)間后在新的液位上持平
D、液位下降,一段時(shí)間后恢復(fù)原液位持平
A、加大水萃取工藝?yán)淠河昧?br />
B、向蒸發(fā)回流管線補(bǔ)加工藝?yán)淠?br />
C、向蒸發(fā)回流管線中補(bǔ)加一次水
D、加大蒸發(fā)塔頂部回流量
A、蒸發(fā)三塔底溫
B、蒸發(fā)三塔真空度
C、蒸發(fā)三塔液位
D、蒸發(fā)三塔出料濃度
最新試題
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
繪圖的比例沒有()。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
設(shè)己萃苯流量為23m3/h,密度為0.856kg/L,硫萃出4wt%的苯己流量為8.6m3/h,密度為0.86kg/L,己萃出料苯己含己為21.5%,密度為0.896kg/L,忽略殘液含苯,忽略苯己中含水,則苯己出料流量為()m3/h。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時(shí),應(yīng)回流至蒸餾進(jìn)料緩沖槽。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的處理方法有()。