A、肟閥打disable
B、肟閥打MOS
C、低流量開關(guān)打disable
D、低流量開關(guān)打MOS
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A、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太高
B、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太低
C、堿洗太久未送底層液
D、水洗太久未送底層液
A、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太高
B、反萃取負(fù)荷相對(duì)己內(nèi)酰胺萃取負(fù)荷太低
C、苯罐底層液太高
D、苯己罐底層液太高
A、加氫蒸發(fā)循環(huán),蒸發(fā)二段停車,
B、直接切出催化劑泵疏通加料管
C、投用備用泵并切出故障泵檢修
D、將催化劑配制槽中加入己水溶液或工藝水稀釋
A、加氫負(fù)荷大,管道壓力高
B、催化劑加料管堵
C、催化劑泵故障
D、泵沖程調(diào)得太小
最新試題
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
常用的繪圖軟件有AutoCAD。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
蒸發(fā)塔進(jìn)料20t/h,一塔蒸發(fā)量為進(jìn)料量的40%,頂部工藝?yán)淠夯亓髁髁繛?.2m3/h,則蒸發(fā)一塔的回流比為()。
某離心泵銘牌的標(biāo)記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來(lái)輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實(shí)際軸功率為()kW。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來(lái)自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
造成熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。
閃蒸溫度過低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。