A、反應(yīng)釜液位調(diào)節(jié)閥旁路
B、反應(yīng)釜底部角閥
C、催化劑過濾器進(jìn)料槽液位調(diào)節(jié)閥旁路
D、離子交換高位槽液位調(diào)節(jié)閥旁路
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A、氫氣進(jìn)料流量
B、壓力調(diào)節(jié)閥
C、進(jìn)料壓力
D、加氫溫度
A、工廠風(fēng)
B、低壓氮?dú)?br />
C、儀表風(fēng)
D、熱水
A、PM值
B、催化劑濃度
C、加氫的壓力
D、加氫攪拌的運(yùn)行
A、檢修機(jī)泵
B、提高汽提塔液位
C、調(diào)整釜溫
D、開調(diào)節(jié)閥旁路,檢修調(diào)節(jié)閥
A、啟備用泵,將故障泵切出檢修
B、降低汽提塔操作溫度,避免溫度超標(biāo)
C、將溫度提高,將盡量多的物料以氣相形式從塔頂蒸出
D、開液位調(diào)節(jié)閥旁路,將調(diào)節(jié)閥切出檢修
最新試題
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
某離心泵銘牌的標(biāo)記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實(shí)際軸功率為()kW。
蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差時(shí),應(yīng)回流至蒸餾進(jìn)料緩沖槽。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
堿管堵對(duì)蒸餾操作無影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因有()。
某輸水管道內(nèi)徑為200mm,流速為4m/s,現(xiàn)增加一支管將其流速降為2m/s,流量不變,問增加的支管中的流速為()m3/s。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。